您好,歡迎來到物流天下全國物流信息網! | 廣告服務 | 服務項目 | 媒體合作 | 手機端瀏覽全國客服電話:0533-8634765 | 設為首頁 | 加入收藏

數字云物流讓您尋求物流新商機!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁 >> 企業物流案例

北京石油機械案例:ERP筑就騰飛之路

2007-3-14 18:28:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
北京石油機械廠是中國天然氣集團公司(CNPC)石油鉆采配件一級供應網絡成員單位,也是中油集團公司井控設備液壓裝置定點生產廠,地處中關村高科技園區中心區。北石廠現有五大產品系列:螺桿鉆具系列、地面防噴器控制裝置系列、井下單螺桿抽油泵系列、震擊器系列、減震器系列螺桿鉆具系列產品,產品覆蓋中石油、中石化所屬陸上油氣田和中海油所屬海上油田。
    從1996年開始,北京石油機械廠就通過并保持了ISO9001質量保證體系認證。2002年1月,北石廠地面防噴器控制裝置系列產品獲得美國石油學會頒發的API 16D會標使用權的許可證,成為世界第九家、中國第一家擁有API 16D使用權的廠家,被中國技術監督情報協會評為“全國石油專用設備質量過硬放心品牌企業”。隨著公司國際化戰略的制定和實施,北京石油機械廠生產的產品出口到20個國家和地區,并與國際企業開始了合作。很多國際企業都把對方的信息管理系統作為合作的重要考察因素,對于它們來說,一家連ERP都沒有應用的企業在管理與生產上的能力是值得懷疑的。因此,北京石油機械廠對ERP較為關注,并開始信息收集和選型前期的工作。
    軟件選型:需求為本
    通過參加座談會、交流會、產品推介會等形式,北京石油機械廠選型小組都對ERP有了一個比較全面的了解,并對自己的選型確立了幾個大的原則:鑒于國外的軟件費用太高,本地化不夠,不做考慮;成品和公司都不成熟的研究型企業不做考慮,避免淪為試驗品,必須選擇有成功案例的應用型企業;因為管理關注點不一樣,以財務為核心的廠商不做考慮,避免ERP帶上過重的財務軟件胎記;最后,必須要求專業ERP廠商,具有較強的綜合實力和可持續發展性。
    先后接觸了十幾家ERP供應商以后,北京石油機械廠最終選擇了神州數碼管理系統有限公司(DCMS)的易飛ERP系統。企管部李寧主任認為:精挑細選和對比,只有神州數碼易飛ERP系統是最合適的,神州數碼做到了以下幾點:產品功能與公司需求十分吻合;DCMS團隊很講誠信,做到的與做不到都會明言;易飛的管理模式和運作方式與公司業務較為接近,避免了企業因大的變化而產生動蕩;在機械行業中DCMS有諸多成功的企業案例可以開放考察;從公司的品牌美譽度、可持續發展、企業精神等方面來看,DCMS也給選型小組留下了深刻的印象,尤其是DCMS完備的服務體系和長期的服務合作關系,消除了項目的后顧之憂。
    前期準備:萬無一失
    選型小組根據公司需求,確定了上線的模塊為管理維護系統、存貨管理系統、銷售管理系統、采購管理系統、應收/應付管理系統、產品結構管理系統、工單管理系統、工藝管理系統、批次需求管理系統、銷售分析系統、自定義報表系統。
    上線前,公司先進行了項目組織、管理制度及實施計劃的制定,成立了由公司主要部門負責人組成的ERP小組,廠長和書記任組長,并指定了一個脫離部門的ERP項目總協調人鄒總。ERP小組分成數據組、流程組、網絡系統組、ERP實施組一共四個小組,實施過程中所有問題都必須提向ERP項目組再向顧問提出。
    2003年3月項目啟動,神州數碼顧問開始對北京石油機械廠業務展開了詳細的調研:事先向各業務部門下發了調研問卷,并與具體業務人員進行了詳細的溝通。后又對調研問卷的詳細的分析,項目組認為易飛ERP系統與目前企業現有的業務基本符合,可按標準實施流程體系實施。
    調研之后,ERP小組與DCMS顧問一起確定了整體實施計劃,詳細標明了標準實施體系中各階段的工作內容、時間。隨后轉入產品培訓。DCMS顧問針對管理維護系統、存貨管理系統等上線系統,進行了ERP相關知識的全員培訓,歷時二個月。為保證正常生產不受耽誤,每周抽出一天進行培訓。培訓以幻燈片講解、上機實習等形式進行,當場進行考試。此外,針對系統管理員還提供了特殊性的培訓。
   
    上線實施:步步為營
    在項目的上線實施中,數據錄入、流程討論和并線是幾個最重要的環節。基礎數據收集和錄入,包括ERP編碼原則與數據收集整理,是易飛ERP實施過程中較為重要的階段。由于石油機械廠是典型的國有企業,信息化應用較晚,只有技術部門應用CAD,并沒有應用PDM,所以產品的基礎數據的工作量較大,難度較高。雙方制定了導出導入方案,由石油機械廠將產品的BOM數據從CAD中導出到EXCEL中,并按神州數碼提供的EXCEL表格格式整理導入到ERP系統中,縮短了數據整理的時間。
    流程討論由顧問與業務人員共同開會進行,梳理現有的業務流程,并對流程進行簡化、優化,使不規范的流程規范化;流程討論共確定了50多條具體的流程。通過流程的規范,改變了目前存在的一些不合理的管理方式。顧問整理出了《ERP作業流程》,由項目組組織來討論定稿。
    2003年10月8日,系統進入試運行,試運行主要目的是檢查數據的準備性與制訂的業務流程可行性,并協調各部門間的配合。這個階段,數據的準確性問題和流程的可行性、各部門之間的矛盾等問題得到了充分暴露。顧問與小組成員針對這些存在的問題,經過2個月的調整,數據的準確性得到了大幅提高,并建立了問題處理機制。進入試運行經過二次月結后,部門的協調已經沒有問題,經過與手工單據及帳本對帳一個月后,公司已經開始甩掉部分手工單據及手工帳,完全交由ERP系統來處理。
    項目收益:苦盡甘來
    由于雙方的全力投入,上線工作非常成功,由此帶來的效益也顯而易見。大家的一致的評價是“累,但真好,管理規范了;離不開ERP了”,ERP已經成為石油機械廠日常工作離不開的工具。
    由于ERP項目的有力推進,北京石油機械廠已告別了手工作業。所有單據報表的產出都由易飛ERP系統提供,從而有效提升了工作效率。工作效率的提升間接地讓人員能在相同的時間內處理更多的工作,有更多的精力控管采購與生產進度。而且,通過系統強大的數據匯總及分析功能,許多管理上需要的信息變得唾手可得,使得主管可以輕松的從原先原始的,零散的數據中獲得有意義的管理數據,以便高層主管能正確掌握企業現狀及趨勢,進行必要的決策工作。
    此外,通過建立科學、合理、規范、適用的品號編碼體系,使現有庫存內品號做到了一物一號,保證了庫存資料的唯一性、正確性,避免了管理上的混亂,為實現“精細管理”打下堅實的基礎。嚴格的ERP流程管理,規范了采購、銷售、生產、財務的業務流程,業務流程系統化、集成化堵塞了管理漏洞,降低了企業的管理風險。ERP重組后的業務流程,實現了采購管理系統、庫存管理系統生產系統異動數據同步處理,高度集成了進銷存財務,真正實現了一單多用、資料共享的效果。克服了手工重復錄入及人為歸集等原因造成的資料錯誤。
    ERP小組成員透露,系統正式運行后,公司的庫存結算由原來的10天縮短到了7天,庫存準確率達到了96%,庫存出入單據時差控制在了1天以內,負值庫存數量0項;訂單交貨追蹤準確率達92%;采進貨追蹤準確率達94%。
    后記:
    通過第一期進銷存、生產系統的實施,公司初步實現了物流的精確控制,理順了企業進銷存生產各環節的業務流程。2004年8月,北京石油機械廠又向神州數碼購買并實施了工作流系統。隨后,為了進一步提升管理,實現物流、資金流、信息流真正的統一,實現資金流與物流的交互控制,北京石油機械廠又于2004年10月續購了易飛ERP系統的生產成本、自動分錄、會計總帳系統,邁上了信息化建設和公司騰飛的又一級臺階。
   
點評此文章 / 寫評論得積分!+ 我要點評
  • 暫無評論 + 登錄后點評